全国服务咨询热线 010-56026222

便携式粉尘仪(北京便携式粉尘仪厂家,哪个厂家好_厂家推荐)

时间:2019-03-06 点击率: 作者:http://www.bofier.cn/

ad:北京柏菲尔科技有限公司,热销电话:010-56026222


(便携式粉尘仪)

 反硝化反应是一个在缺氧环境下进行的反应。缺氧环境是一种几乎没有游离溶解氧的环境,但是也有以其他的形态存在的氧气。比如以与其他分子结合存在的硝酸盐。当反硝化细菌在缺氧条件下消耗碳源时,就会和水中的硝酸盐发生反硝化作用。反硝化细菌从硝酸盐中剥离氧气,从而将硝酸盐转化为氮气。这就是我们通常所说的反硝化过程,也正是通过这样的反硝化过程,最终使氮转化为氮气释放到空气中,完成了污水厂的生物脱氮的过程。所以,在一个污水厂中最终实现总氮的达标排放,完成硝化作用之后,还要完成反硝化反应。

 
现阶段我国的污水厂都针对生物脱氮进行了设计,使用各种不同的工艺路线实现进入厂内污水的生物脱氮反应。比如我们常见的A2O工艺,氧化沟工艺,SBR工艺等等,都通过不同的方式进行生物脱氮。那么我们污水厂的运行人员针对生物脱氮,特别是反硝化过程中的工艺控制点都有哪些呢?今天就来聊聊反硝化的工艺控制内容。
 
1、温度
 
首先我们来看温度,由于反硝化是一种微生物参与进行的生物化学的反应过程,因此反硝化反应的进行程度,是取决于生物池内的污水温度的。一般来说,反硝化速率是随温度升高而增加。
 
 
在一些关于反硝化的相关的文献中,温度对脱氮率的影响存在这一定的关系。在以20℃水温的条件下反硝化速率为基础,在各种温度下的生物脱氮的生长速率的百分比计算为:
 
P = 0.25 T2
 
P = 相对于20℃时的反硝化速率的百分比
 
T =生物池污水温度,℃
 
从这个关系公式可以看出,在温度变化大的气候条件下,会对反硝化作用产生重大影响。例如,10°C时的反硝化速率大约是20°C时25%,也就是1/4左右。因此在北方的冬季需要提高污泥浓度或者延长反硝化时间来保证生物脱氮的效果。
 
2、碳源
 
反硝化反应是需要碳参与的一个反应,反硝化细菌需要足够的碳供应来完成反硝化反应,因为它们将硝酸盐分解成二氧化碳和氮气。一般经验数据是要完成反硝化的污水应该具备碳源(BOD)与氮(硝酸盐)的比例为4:1。 如果进水中的碳源不足,需要进行补充,在碳源的补充上,要注意增加碳源的比例要大于这个比值,在德国的 ATV-DVWK-A 131E标准中,对外加碳源提出了5:1的简略计算方法,详细计算可参照公众号《污水厂的计算篇的外加碳源的计算》。要注意,通常加入碳源的位置要在生物脱氮的反硝化区域内,这样才能避免碳源的浪费。
 
 
对于投加碳源的污水厂,应每天监测反硝化阶段的水中的硝酸盐浓度,以便进行加药量的核算。因为所加入的碳源是和这里的硝酸盐进行反应的,测量水中的硝酸盐浓度,可以准确的计量出反硝化碳源的投加量。根据每日变化的硝酸盐量,来调整碳源的投加量。
 
3、溶解氧
 
在生物脱氮过程中,反硝化阶段没有游离氧对反硝化的过程至关重要。当反硝化区内的溶解氧的浓度逐步增加到达0.3 mg / L以后,反硝化率和反硝化细菌的比生长速率将开始线性下降,当DO浓度达到1毫克/升以上时,反硝化速率将会下降到0。 因此通过调整好氧区末端的曝气量,来保证回流到反硝化区的硝化液中的游离氧的浓度最小,以保证反硝化阶段的溶解氧满足反硝化的反应。
 
 
4、混合
 
反硝化过程中,硝化液(硝酸盐)和活性污泥要进行全面的混合,在反硝化区由于缺少曝气的搅拌作用,如果没有推流器的良好推进,会造成反硝化区内的活性污泥沉淀,反硝化菌和水中的硝酸盐接触面积和几率减少,导致反硝化反应的下降,因此保持反硝化区的良好的混合,是保证反硝化反应顺利进行下去的设备条件。
 
微信图片_20181105082235.jpg
 
5、停留时间(HRT)
 
水力停留时间HRT,是污水在生物池中停留的理论平均时间,等于生物池的体积除以污水提升的小时流量。一般来说反硝化反应所需的水力停留时间HRT取决于反硝化速率,而反硝化的速率又取决于几种参数,如生物池内的污水温度,DO浓度,硝酸盐浓度和有机碳源浓度。比如在第三条中所述,较低的温度导致反硝化速率降低,这需要较长的HRT可实现相同程度的反硝化作用,以保证出水的总氮达标。污水厂的反硝化区的停留时间一般在设计中都已经确定,污水厂的运行人员可以根据设计资料来检查反硝化区的停留时间,特别是水量超过设计负荷的污水厂,一定要核算反硝化的停留时间,根据计算来调整污泥浓度,内回流的量来平衡反硝化的时间。
 
6、污泥龄
 
由于反硝化菌的生长速率较慢,在生物脱氮的运行控制中,对反硝化的污泥龄是要进行控制的,要注意排泥的时间和周期,一般来说污泥脱氮系统的典型污泥龄范围为1至5天,污水厂的运行人员可根据反硝化区的脱氮效果来调整排泥量,控制污泥龄,保证反硝化菌的生长周期。
 
这一期讨论的是生物脱氮的反硝化部分,关于生物脱氮的反硝化在公众号前面的文章中都有不同侧面的描述,这一期主要从运行管理的角度来谈反硝化的运行管理的注意事项。
 
 
针对SCR脱硝系统运行存在的普遍问题,如脱硝系统出口NOx浓度分布不均匀、催化剂磨损严重、供氨管道堵塞等,选取典型的实际案例,对脱硝系统进行性能试验,分析每个案例中问题产生的原因,同时提出相应的解决措施。
 
经过多年的运行,选择性催化还原法(以下简称SCR)脱硝系统一些较为普遍的问题逐步暴露出来,对机组安全、经济运行产生了重大影响。如:出口断面NOx分布不均;烟气流场不均;催化剂磨损、堵塞、中毒等;氨逃逸升高、脱硝效率降低;CEMS数据代表性差;还原剂耗量升高;空预器结垢堵塞等。本文把目前燃煤电厂脱硝装置运行中出现的典型问题加以归纳总结,通过性能试验深入分析原因,并提出改进的措施和相关建议。
 
1. 出口断面NOx分布不均
 
1.1 CEMS数据分析
 
江苏省目前脱硝CEMS在线联网大机组135台, 2017年4月我们对所有联网大机组脱硝出口和烟囱入口处CEMS显示NOx小时平均浓度(6%氧量折算后)进行了统计数据,分析的结果见下表:
 
 
从表1 可以看出,接近一半的燃煤机组脱硝出口和烟囱入口的NOx浓度差值的绝对值高于15 mg/m3,两处的NOx浓度值不一致的情况很严重,且普遍存在烟囱入口NOx浓度高于脱硝出口NOx浓度的现象。一方面是由于CEMS单点取样方式导致取样数据有限,不具有代表性;另一方面是脱硝出口NOx浓度场分布不均非常普遍,CEMS很难采集到理想的数据。
 
1.2 典型案例分析
 
某典型的1000MW超超临界机组加装了烟气脱硝系统,改造完后脱硝系统运行正常,NOx排放浓度满足环保排放标准要求,但机组脱硝出口处CEMS显示的NOx浓度值一直低于烟囱入口处CEMS显示的NOx浓度值,影响脱硝改造正常的验收工作,电厂怀疑可能是脱硝出口NOx浓度分布不均造成的这一现象,于是委托我们对该机组脱硝系统进行了相关的性能试验。
 
机组负荷稳定在900MW及脱硝系统正常运行的条件下,我们用网格法对脱硝系统A、B反应器出口的NOx浓度进行了试验,横向选取了7个测孔(偶数测孔),每个测孔纵向深度依次选取5个测点,测试仪器为红外烟气分析仪,采样枪长5m,脱硝出口CEMS采样枪长1.5m,具体试验结果如下图。
 
从图1、图2可以看出,脱硝系统A、B反应器出口均存在NOx浓度分布不均匀现象,烟道横截面由北向南NOx浓度逐渐降低,南侧(靠近省煤器侧)NOx浓度远低于北侧(远离省煤器侧)。CEMS测点正好位于南侧,从而导致CEMS显示值低于脱硝出口实际NOx排放浓度,即烟囱入口处的CEMS显示值(烟囱入口CEMS测点处NOx浓度场分布较为均匀)。
 
反应器A侧出口NOx实测平均浓度为48.4 mg/m3,反应器B侧出口NOx实测平均浓度为53.3 mg/m3,从表2可以看出,CEMS监测的数据分别为14.4 mg/m3和20.2 mg/m3,远低于烟囱入口NOx浓度42.6 mg/m3。
 
1.3 原因分析及建议
 
反应器入口烟气流速分布不均匀,烟气速度高的区域单位时间通过的烟气量过大,影响催化还原反应,脱硝效率降低,导致NOx的排放浓度升高,反之,烟气流速低的区域NOx排放浓度较低。该脱硝系统反应器入口设置有导流叶片、整流格栅,以保证烟气在进入第一层催化剂时气流分布均匀,但是由于在安装的过程中可能存在尺寸和位置的偏差,容易造成反应器远离省煤器端烟气流速较高,靠近省煤器端烟气流速较低,从测试的数据也可以看出,远离省煤器端NOx浓度远高于靠近省煤器端NOx浓度,由北向南NOx浓度逐渐降低,所以我们判断是反应器入口的烟气流速不均匀而造成的脱硝出口NOx浓度分布不均。
 
建议对机组脱硝系统重新进行流场模拟计算,在机组停修时,对脱硝系统入口烟气导流挡板进行调整和修正,从而保证烟气在进入第一层催化剂时气流分布均匀;每间隔一段时间对脱硝系统进行喷氨优化调整试验,使脱硝系统出口断面NOx排放浓度分布均匀,减少因局部喷氨量过高造成氨逃逸量高的现象;在脱硝系统出口烟道适当增加CEMS监测点位,使得CEMS监测的数据更具有代表性,为电厂运行人员提供准确的参考依据。
 
2. 催化剂磨损
 
2.1典型案例
 
某330MW燃煤发电机组,锅炉为亚临界自然循环汽包锅炉,单炉膛P型露天布置,脱硝系统采取SCR工艺,设置两台SCR反应器,采用高灰型工艺布置(即反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间),采用独立支撑结构。催化剂装填采用2+1形式,先装2层,预留1层,在锅炉燃料用设计燃料煤种100%负荷时脱硝装置的效率80%(入口NOx 浓度≤400 mg/Nm3)。脱硝装置不设烟气旁路,设有声波吹灰装置。
 
机组停机检修时,发现局部催化剂严重磨损、磨穿,部分催化剂堵塞严重,脱硝入口积灰严重,烟气导流挡板脱落等情况。
 
2.2 原因分析及建议
 
1. 催化剂制造、运输及安装过程受损。一方面脱硝催化剂机械强度等质量指标受工艺、生产线及整体技术水平影响很大,如果催化剂厂家生产出的催化剂机械强度等指标不满足设计要求,或质量不达标,就会造成催化剂安装运行后出现磨损、穿透的现象;另一方面催化剂本身的机械强度不高,在运输、吊装、转运、安装等过程中易受到挤压、撞击,从而造成催化剂机械强度的受损,也会导致上述现象的发生。
 
2. 反应器烟气流场分布不均。由于脱硝入口烟气导流挡板脱落,引起脱硝第一层催化剂处烟气流场分布不均,导致局部烟气流速过高或过低,烟气流速对催化剂磨、堵塞损影响较大,流速高的地方催化剂磨损严重,甚至被磨穿透;烟气流速低的地方,催化剂堵塞明显,引起局部催化剂失效,并显著提高未堵塞区域烟气流速。
 
3. 烟尘含量影响。SCR脱硝系统布置于高尘区,烟尘含量、粒径对催化剂的磨损均有较大影响,机组燃烧煤种灰分高于脱硝系统的设计值,或磨煤机运行工况不佳,均会加速催化剂的磨损,减少催化剂的使用寿命。
 
4. 声波吹灰器影响。声波吹灰器通过振动让附着在催化剂上的烟尘脱落,烟尘脱落后被烟气带走。声波吹灰器的优点主要是对催化剂损伤较小,缺点是吹灰效果相较于蒸汽吹灰器差。声波吹灰器在机组初始投运时,运行效果较好,但运行一段时间后,催化剂各部位积灰情况存在差异,声波吹灰器吹灰效果的减弱,会加剧局部催化剂堵塞,导致催化剂未堵塞区域烟气流速加快,使该区域催化剂冲刷、磨损严重。
 
通过以上分析,建议机组停修期间需要及时对脱硝入口烟气导流挡板重新设计、安装,避免入口无烟气导流挡板造成局部烟气流速过高或者过低,导致催化剂的磨损或堵塞,影响脱硝出口NOx排放浓度及氨逃逸量;脱硝催化剂运行一段时间后,其催化活性和机械强度均存在一定程度的降低,需要定期对每层催化剂取样进行鉴定分析,判断其机械强度是否满足使用要求,如果催化剂机械强度较低,磨损严重,就需要及时更换新催化剂,以保证脱硝系统的正常安全运行。
 
3. 喷氨量偏差大
 
3.1典型案例
 
某电厂600MW超超临界2号燃煤发电机组,锅炉型号为HG-1792/26.15-YM1,脱硝系统采用SCR工艺,催化剂装填采用2+1形式,装2层,预留1层。2号机组按照计划进行停修,停机之前,2号机组SCR脱硝系统运行稳定,脱硝系统A、B反应器的脱硝效率和喷氨量均基本接近。当2号机组停机检修结束重新启动后,脱硝系统正常投运,但脱硝系统B反应器喷氨量与机组大修前相比,高出一倍以上,且居高不下,B反应器供氨调阀开度已接近全开,B反应器出口NOx浓度高于A反应器,B反应器脱硝效率远低于A反应器。A反应器脱硝效率和喷氨量在机组大修前、后接近,无明显变化。
 
3.2原因分析
 
3.2.1催化剂差压分析
 
根据现场实测数据和查看机组运行数据,得知脱硝系统A、B反应器差压都出现不同程度的下降,下降幅度约100~150Pa,因为检修人员在机组检修期间对堵塞的催化剂进行了清灰,造成大修后脱硝系统差压下降,并对A、B反应器各层催化剂进行检查未发现明显磨损、穿透现象,基本排除B反应器催化剂大面积堵塞或穿透而引起B反应器脱硝效率的降低。
 
3.2.2脱硝效率分析
 
为进一步分析造成B反应器喷氨量偏高的原因,对2号机组脱硝系统入口、第一层催化剂出口、脱硝系统出口NOx浓度进行现场测试。测试数据如下表:
 
4.jpg
 
从现场实测的数据可以看出,A、B反应器入口NOx浓度接近,相差约30 mg/Nm3,不足以导致B反应器喷氨量高于A反应器喷氨量2倍多,从而排除B反应器入口NOx浓度远高于A反应器而造成的喷氨量差异大;从B反应器第一层催化剂出口NOx浓度、脱硝出口NOx浓度及脱硝效率可以看出,B反应器催化剂未发生明显的性能下降或失效,从而排除由于催化剂性能下降或失效而造成B反应器喷氨量偏高的情况。
 
3.2.3氨气流量装置分析
 
在测试期间,对氨气流量测量装置进行检查分析。该测量装置为孔板流量计,在脱硝投运状态,检查氨气差压变送器,变送器显示差压值出现超量程情况,将变送器平衡阀打开后差压值仍较高,从而判断应该是流量孔板发生堵塞,造成管道通流截面变小,导致孔板前后差压测量值居高不下,也就造成喷氨流量值“虚高”的情况。流量孔板堵塞后,实际喷氨量减少,运行人员为了保证脱硝效率及控制脱硝出口NOx浓度不超标,喷氨调阀开度相应增大,直到全开,就出现了B反应器喷氨量高于大修前2倍多的现场。
 
依据分析结果,检修人员对B反应器喷氨管路的流量孔板进行检查,发现孔板处通流截面几乎完全堵塞,供氨调阀位置也有堵塞现象,我们分析可能是供氨管道内残留的杂质和液氨结晶物造成堵塞。检修人员将供氨管道堵塞部位彻底清理后,重新投入B反应器脱硝系统运行,喷氨量大幅降低恢复到大修前水平,B侧调节阀开度和A侧也基本一致,B反应器喷氨偏高问题得到解决。
 
4. 结论
 
(1)SCR脱硝系统出口NOx浓度不均与现象普遍存在,造成该现象的原因很多,脱硝系统入口流场不均匀,喷氨量分配不均匀,催化剂局部堵塞或失活等均可导致该现象的发生,需要及时对脱硝入口流场进行优化设计,进行喷氨优化调平,减少局部的氨逃逸量,消除机组潜在运行风险。
 
(2)脱硝系统供氨管道及阀门堵塞现象时常发生,一方面需要加强对供氨管道的日常吹扫和人工清堵,保证供氨管道的清洁通畅;另一方面,对入厂液氨的品质要严格控制,纯度要达到99.8%以上,品质差的液氨含杂质较多,易引起供氨管道的堵塞;最后,运行人员对供氨管道特别是焊接处要仔细检查,查看是否存在破损或孔洞,如果供氨管道存在破损或孔洞的地方,液氨被空气污染后形成氨基甲酸铵,对碳钢产生剧烈的腐蚀,腐蚀产生的氧化铁也容易堵塞管道。


tag: VOCs在线监测系统粉尘含量检测仪便携式粉尘仪粉尘仪FilterSenseFCC530分体式粉尘仪VOCS在线监测系统扬尘环境监测系统烟气排放连续监测系统挥发性有机物在线监测系统脱硝氨逃逸在线监测系统脱硝氨逃逸一体化在线监测系统高精度温压流一体化监测仪基于怀特池的紫外超低检测模块O/O2分析系统郑州环保局指定烟气分析仪济南环保局指定烟气分析仪

本文最后由北京柏菲尔科技有限公司编辑。

关于柏菲尔

北京柏菲尔科技有限公司是一家以自动化控制仪器仪表为主营,集科、工、贸生产研发于一体的综合性专业公司。